5 处理效果分析 2016年8月期间,监测了各工序对COD、Cu2+的去除效果,结果分别见表 2、表 3。 运行结果表明,尽管进水水质波动极大,甚至超出设计值,但出水COD<74 mg/L,Cu2+<0.38 mg/L,SS<14 mg/L,石油类<1.8 mg/L,均优于排放标准要求,且耐受水质冲击能力强。在投入运行近3 a后,处理出水水质依然稳定。 此外,显而易见的是,MBR工艺对COD的达标起到了关键作用;物化工艺(微电解+二级反应沉淀)则去除了绝大部分的Cu2+,使出水Cu2+接近达标。 6 技术经济分析 处理改造工程投资共30万元,于2013年11月完成设计并不停产施工,2013年12月完成调试并达标排水,至今已稳定运行3 a以上。微电解填料未发生板结、失效,MBR膜丝保持完好,瞬时通量高于6.5 m3/h,出水长期稳定达标。运行结果表明,工艺设计合理,耐冲击能力强。 经长期核算,运行费用(主要为药剂费,另包含人工与耗材费,不含水电费)约为60~80元/t,虽然没有直接经济效益,但为业主节省了排污费用,极大地提升了企业形象,产生了较大的间接经济效益。此外,环境效益显著。 7 结论 (1) 工程实践证明,采用微电解+A/O+MBR组合工艺处理高浓度难生化金属表面处理废水合理可行。尽管进水水质波动极大,COD为809~1 366 mg/L,Cu2+为3.52~25.50 mg/L,但出水COD<74 mg/L,Cu2+<0.38 mg/L,SS<14 mg/L,石油类<1.8 mg/L,均优于排放标准要求,且耐受水质冲击能力强。尤其是工艺末端的MBR设备起到了关键作用,在进水COD为106~412 mg/L的情况下,仍然获得了稳定、良好的出水效果。 (2) MBR工艺对COD的达标起到了关键作用;物化工艺(微电解+二级反应沉淀)则去除了绝大部分的Cu2+,出水Cu2+接近达标,是整个工艺可靠运行不可缺少的部分。 (3) 高浓度难生化酸洗铜废水处理这一行业难题的攻克,极大提升了生产企业的社会形象与竞争力。
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